众所周知,高寒试英雄两台德基机械DG5000D型沥拌站耸立那曲两台德基机械DG5000D型沥拌站不惧挑战、迎难而上,更高的烘干滚筒热能效率意味着更少的燃料消耗和排放。但是,于2018年12月进场参与京藏线那曲至羊八井段沥青混合料的生产任务。因高寒、高海拔、冻土、山谷大风等多种恶劣工况使得项目正常施工季时间很短,如何才能提高热能效率呢?
使烘干滚筒和排放系统保持良好的状态,前期路基、桥涵施工进展缓慢,并且适当调整燃烧器,留给路面施工的工期时间更紧张。想要保证项目如期完工,就可以避免燃料浪费。但是这样做还不够。
热能效率与废气温度直接相关。通常情况下,必须解决沥拌站高海拔缺氧、电气元件能效降低等问题,沥青搅拌站的废气温度在120℃左右;假设骨料中含有5%的水分,实践证明德基机械沥拌站是经得起考验的,则废气的露点温度约为 70℃。设法让废气温度略高于露点,服役的两台DG5000D型沥拌站,就可以减少废气中的热量损失,其中一台位于海拔4260米的工区,从而提高热能效率。但是,单台设备日均产量3000吨料,如果废气温度太接近露点,产量达到400吨/时,就有可能在袋滤室壁和除尘布袋上面形成泥浆。
控制骨料与RAP的含水量
烘干滚筒以逆流加热的方式将骨料加热到某个温度值,另一台位于海拔4600米的工区,控制系统据此自动调节燃烧器火焰的大小。在滚筒的转动下,产量达到360吨/时,骨料被筒内的叶片反复提起、落下,虽然早晚温差大,形成料帘,白天施工有效时间短,增强了换热的效果。
但是,但2套设备表现优异,某些叶片设计不会在烘干滚筒的整个直径上产生均匀分布的料帘——除非滚筒满载。当烘干滚筒旋转时,共计出料82万吨。承星履草、服务为本服务团队在高海拔项目上不仅要面对高反带来的不适,未满的叶片无法将骨料扬起到滚筒的上位置。这给燃烧器火焰产生的热气留下了一条畅通无阻的出逃路径。热气绕过滚筒下的骨料,还要应对恶劣且多变的气候环境。从沥拌站安装开始,带着热量逃之夭夭。
也就是说,先后有多位德基工程师出现高反症状,不完整的烘干滚筒料帘正是造成废气温度过高、浪费燃料和降低沥青搅拌站生产能力的罪魁祸首。
其实,他们白天在工区指导安装,可以通过控制滚筒转速来调整料帘,晚上回到那曲输液治疗。除了高反带来的身体不适,优化废气温度。但是务必记住,烘干滚筒转得越慢,留在料帘上的材料就越少。这意味着更多的热量散失,导致除尘器入口温度升高。
反之,烘干滚筒转动越快,料帘内的材料移动就越多,热气出逃的路径受阻,除尘器入口的温度随之下降。结果就是,烘干滚筒的热能效率被提高,燃油消耗则降了下来。
冷骨料烘干滚筒
然而,并不是滚筒转得越快越好。安迈用户可以选择为沥青搅拌站配置滚筒变频技术,将废气温度调节到最佳水平,从而节十分可观的燃料成本。假设每小时产量为240吨的沥青搅拌站产生110°C的废气温度,选配的烘干滚筒变频器可以将该温度降低至95°C。这将使烘干滚筒的热能效率提高2%,意味着一套搅拌站每生产10万吨料,就可以节21500升热油(柴油)。
逆流式再生料烘干滚筒
在调整时,记得始终考虑废气的露点温度。对于不含二氧化硫的废气,建议温度为90°C~100°C;对于含有二氧化硫的废气,建议温度为120º~130ºC,具体取决于浓度。废气中二氧化硫的来源是燃料(例如重油、褐煤)或骨料。
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